SCR脫硝催化劑反應活性探析

發布日期:2019-03-22 浏覽次數:19

随着我(wǒ)國對環保以及氮氧化物(wù)排放(fàng)要求的不斷提高,SCR脫硝技術在我(wǒ)國得到了廣泛的應用,SCR脫硝催化劑性能的好壞直接關系到脫硝系統的運行效果。通過對實際生(shēng)産中(zhōng)因積灰堵塞、磨損和中(zhōng)毒使催化劑失活的原因分(fēn)析,提出在設計和運行等方面的化措施,以期能對延長催化劑壽命、降低運行費(fèi)用提供參考借鑒。 
關鍵詞:SCR脫硝;催化劑;活性;措施 
中(zhōng)圖分(fēn)類号:X701 文獻标識碼:A 
煤經燃燒而産生(shēng)的氮氧化物(wù)能誘發光化學煙霧、形成酸雨以及引起溫室效應。據統計,燃煤電(diàn)站鍋爐産生(shēng)的氮氧化物(wù)大(dà)約爲煤燃燒氮氧化物(wù)産生(shēng)總量的40%以上。
環保部2010年6月在印發的《“十二五”主要污染物(wù)總量控制規劃編制指南(nán)》中(zhōng)明确将氮氧化物(wù)納入了總量控制的指标體(tǐ)系,并把電(diàn)力行業作爲排放(fàng)控制的重點。 

2011年7月29日,《火(huǒ)電(diàn)廠大(dà)氣污染物(wù)排放(fàng)标準》把氮氧化物(wù)的排放(fàng)标準調整爲100mg/m3(标态),同時要求現役和新建火(huǒ)電(diàn)企業的火(huǒ)電(diàn)機組分(fēn)别在2014年7月1日及2012年前達到氮氧化物(wù)質量濃度排放(fàng)上限值100mg/m3(标态)的指标。 
2014年9月12日,發展改革委、環保部、能源局聯合印發的《煤電(diàn)節能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》明确指出:在基準氧含量6%條件下(xià),煙塵、二氧化硫、氮氧化物(wù)排放(fàng)濃度分(fēn)别不高于10mg/m3、35mg/m3和 50mg/m3。 
日益嚴格的火(huǒ)電(diàn)機組氮氧化物(wù)排放(fàng)标準,使具備脫硝效率高、NH3/NOx摩爾比小(xiǎo)、NH3逃逸和SO2/SO3轉化率低等點的選擇性催化還原(SCR)法全煙氣脫硝技術成爲我(wǒ)國火(huǒ)電(diàn)企業煙氣脫硝的選。 
、SCR脫硝技術概況 
1959年,美國恩格哈得公司申請了SCR技術的發明;日本在1972年開(kāi)始正式對該技術進行研究和開(kāi)發,并在1978年實現了該技術的工(gōng)業化應用;我(wǒ)國對SCR技術的研究早始于二十世紀九十年代。上目前有80%以上的煙氣脫硝方法采用SCR法脫硝技術。 
目前國内的制造企業已全面掌握了SCR脫硝技術,尤其催化劑已完全能在國内生(shēng)産,國内制造企業已具有供應性能異的電(diàn)站煙氣SCR脫硝成套裝置的能力。目前國内百萬千瓦機組的SCR脫硝裝置已投運多年。 
SCR脫硝工(gōng)藝原理爲:定溫度下(xià)的氨/空氣混合物(wù)注射入煙氣通道中(zhōng),與定溫度下(xià)的鍋爐煙氣充分(fēn)混合後通過SCR反應器的催化劑層,在催化劑的作用下(xià),煙氣中(zhōng)的NOx與氨發生(shēng)充分(fēn)的化學還原反應,生(shēng)成N2和H2O。主要化學反應如下(xià): 
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O(富氧) 
6NO2+8NH3→7N2+12H2O 
NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O(缺氧) 
以上的第個反應是主要的,據統計,在經煤燃燒而産生(shēng)的NOx産物(wù)中(zhōng),NO占90%以上。該反應在催化劑不參與時隻能在980℃左右的窄溫範圍發生(shēng)。在合适催化劑的參與時能在290℃~430℃的火(huǒ)電(diàn)廠實際操作溫度範圍反應。 
在SCR脫硝過程中(zhōng),也會發生(shēng)SO2被氧化成SO3以及在320℃以下(xià)SO3與逃逸的NH3發生(shēng)反應生(shēng)成NH4HSO4的副反應。液态NH4HSO4會在催化劑的表面吸附,使SCR脫硝催化劑失去(qù)活性,因此,SCR反應器運行過程中(zhōng)的反應溫度般要控制在330℃以上。 
二、SCR脫硝催化劑運行中(zhōng)存在的問題 
2004年11月,國華甯海電(diàn)廠和台山電(diàn)廠600MW機組煙氣脫硝工(gōng)程的啓動,标志(zhì)着我(wǒ)國煙氣脫硝工(gōng)作的正式起步。經過近十幾年的發展,我(wǒ)國的火(huǒ)力發電(diàn)燃煤SCR煙氣脫硝工(gōng)作取得了快速的發展。但在近些年國内投運的SCR煙氣脫硝項目的運行過程中(zhōng)也暴漏出些實際問題。 
1 催化劑堵塞 
在生(shēng)産過程中(zhōng)煤經燃燒産生(shēng)的大(dà)量飛灰以及由于脫硝中(zhōng)形成的氨鹽的顆粒沉積在于催化劑的表面或小(xiǎo)孔之中(zhōng),造成SCR脫硝催化劑的堵塞,嚴重阻礙氮氧化物(wù)、氨和氧到達催化劑的活性表面,使催化劑發生(shēng)鈍化、活性降低。并且催化劑局部被堵塞也會進步造成催化劑的磨損,使脫硝系統的正常生(shēng)産運行受到嚴重影響。 
2 催化劑磨損 
由于鍋爐系統産生(shēng)的飛灰在高溫煙氣高流速狀況下(xià)與催化劑的表面發生(shēng)碰撞,同時也由于SCR反應室設計不合理等原因使催化劑約30%的表面長期積灰造成局部嚴重堵塞,導緻流經剩下(xià)催化劑剩下(xià)的暢通孔内煙氣流速提高了30%~50%。積灰面積過大(dà)造成的煙氣入射角提高,也進步加劇了催化劑的磨損,使催化劑的整體(tǐ)結構逐漸變得疏松。 
3 催化劑中(zhōng)毒 
煙氣中(zhōng)的氣态砷化物(wù)、Pt、Pb等重金屬和水溶性堿金屬Na、K、Ca等進入催化劑的内部并堆積,在催化劑的活性位置和其他物(wù)質發生(shēng)反應,使催化劑的活性降低。 
系統煙氣中(zhōng)含的氣态砷化物(wù)分(fēn)子先在催化劑表面很容易與O2和V2O5發生(shēng)反應,形成個砷的飽和層,然後滲透到催化劑内部的微小(xiǎo)空隙中(zhōng)。As2O3固化在活性區域破壞了催化劑的毛細管,限制NH3等反應氣體(tǐ)在催化劑内的擴散,嚴重影響催化劑的活性。 
随着覆蓋在催化劑表面的堿金屬濃度的不斷增加,催化劑的活性也随之不斷減弱。特别在有液态水參與的情況下(xià),其活性随煙氣的含水率遞增會快速降低,高流動性堿金屬活性非常強,很容易進入催化劑的内部,這對催化劑的毒害性将是持久的。同時催化劑毛細孔中(zhōng)凝結的水會因系統升溫而膨脹汽化,将使催化劑的組織結構破壞受損。 
Li2O、Na2O、K2O、Rb2O和Cs2O等堿金屬以及堿金屬的鹽類物(wù)質對催化劑的毒害性依次增強。 
三、SCR脫硝催化劑活性措施 
鑒于SCR法煙氣脫硝項目在實際生(shēng)産運行中(zhōng)常出現的以上問題,在實際操作中(zhōng)可以考慮從以下(xià)幾個角度着手處理:   1 化系統設計 
化設計煙氣通道、噴氨及混合系統、SCR反應室等關鍵系統,減小(xiǎo)SCR系統的阻力,确保反應器中(zhōng)溫度場、流場的分(fēn)布均勻,是實現佳的催化劑工(gōng)藝性能,消除SCR反應室入口截面上易形成高灰區、高速區和偏流區域,避免出現催化劑的堵塞和磨損。
化催化劑上遊的省煤器出口灰鬥外(wài)形,增大(dà)灰鬥尺寸或在省煤器出口灰鬥之上加裝導流擋闆;同時可結合設置大(dà)灰濾網等預除塵設備,進步增強攔截能力,避免煙氣中(zhōng)的大(dà)顆粒飛灰進入脫硝系統,維護系統的安全穩定運行。 
在SCR裝置煙道出口處設置合适的灰鬥,并根據入爐煤的灰分(fēn)、反應器内的溫度以及鍋爐吹掃方式和使用頻(pín)率合理設計調整催化劑層吹掃方式。 
在SCR裝置層催化劑的床層上設計設置金屬絲網的格栅,并且使絲網的節間距離(lí)小(xiǎo)于所選催化劑的孔徑。 
根據脫硝反應器現場的實際空間和系統阻力要求等因素,合理設計催化劑床層布置方式,有效提高催化劑的利用率。 
在催化劑入口邊緣部分(fēn)采用硬化設計措施,提高邊緣硬度,抵禦塵粒的沖擊磨蝕。 
對于脫硝改造項目的老電(diàn)廠,要考慮新加裝脫硝裝置對已有設備的影響情況,需要改造的要統考慮,确保整體(tǐ)系統設計的完善。 
2 加強工(gōng)藝運行管理 
加強SCR裝置工(gōng)藝人員(yuán)知(zhī)識培訓,系統熟練掌握相關操作技能。嚴格執行運行手冊要求,在運行操作過程中(zhōng)密切關注SCR系統阻力的變化、溫度變化、脫硝效率和NH3的逃逸等指标的變化,組建SCR系統的運行數據庫,不斷積累SCR脫硝裝置運行管理和系統維護經驗。 
加強吹灰操作、監控和管理工(gōng)作。特别對于層催化劑要采取聲波吹灰器與蒸汽吹灰裝置聯合作業,按工(gōng)藝要求和實際運行情況及時調整吹灰方案,避免催化劑出現堵塞。 
燃用砷含量較高的煤時,采用在催化劑中(zhōng)添加Mo作助劑可以改變砷的吸附位置,達到減弱砷對催化劑活性的不利影響;也可以在保證SCR脫硝催化劑活性的前提下(xià),盡可能的降低反應溫度,促使氣态的砷元素自然凝聚成核。爲減少砷元素在燃燒過程中(zhōng)的揮發量,可以适當采用高砷煤與高鈣灰的煤進行混燒,或者向爐膛内添加1%~2%的石灰石,砷與石灰石中(zhōng)的CaO進行反應,将氣态的砷固化爲對催化劑沒毒害作用的固态CaAsO4。但CaO濃度過高時,形成的CaSO4的量亦會随之增加,導緻催化劑CaSO4的堵塞,因此在定的砷濃度下(xià),催化劑的使用壽命随燃煤中(zhōng)的CaO含量的增大(dà)而先增大(dà)後逐漸減小(xiǎo)。 
3 嚴格控制系統水凝結 
鍋爐點火(huǒ)啓動和SCR脫硝系統停運時期,催化劑處的溫度比較低,煙氣中(zhōng)含的水蒸氣在反應器處易在催化劑得表面冷凝結露,這将會嚴重影響催化劑的活性和壽命。此時期的脫硝催化劑可以使用空氣加熱系統爲其進行預熱保護,使脫硝反應器維持較低的濕度水平,延長催化劑的使用壽命。 
在催化劑的儲運過程中(zhōng),同樣也需要采取必要的措施保證催化劑的幹燥,避免其機械性能下(xià)降。 
結語 
催化劑的性能直接影響着SCR煙氣脫硝系統的運行效果,加強催化劑的維護、保持催化劑的長期高活性是SCR脫硝運行工(gōng)作中(zhōng)的關鍵問題。積灰堵塞、磨損和中(zhōng)毒等情況都能促使催化劑失活,探析催化劑失活原因,有針對性地對SCR脫硝系統進行相應的化設計,制定合适的催化劑失活預防措施,這對提高催化劑使用壽命、降低運行維護費(fèi)用,取得大(dà)的社會和經濟效益具有積的意義。

随着我(wǒ)國對環保以及氮氧化物(wù)排放(fàng)要求的不斷提高,SCR脫硝技術在我(wǒ)國得到了廣泛的應用,SCR脫硝催化劑性能的好壞直接關系到脫硝系統的運行效果。通過對實際生(shēng)産中(zhōng)因積灰堵塞、磨損和中(zhōng)毒使催化劑失活的原因分(fēn)析,提出在設計和運行等方面的化措施,以期能對延長催化劑壽命、降低運行費(fèi)用提供參考借鑒。 
關鍵詞:SCR脫硝;催化劑;活性;措施 
中(zhōng)圖分(fēn)類号:X701 文獻标識碼:A 
煤經燃燒而産生(shēng)的氮氧化物(wù)能誘發光化學煙霧、形成酸雨以及引起溫室效應。據統計,燃煤電(diàn)站鍋爐産生(shēng)的氮氧化物(wù)大(dà)約爲煤燃燒氮氧化物(wù)産生(shēng)總量的40%以上。
環保部2010年6月在印發的《“十二五”主要污染物(wù)總量控制規劃編制指南(nán)》中(zhōng)明确将氮氧化物(wù)納入了總量控制的指标體(tǐ)系,并把電(diàn)力行業作爲排放(fàng)控制的重點。 

2011年7月29日,《火(huǒ)電(diàn)廠大(dà)氣污染物(wù)排放(fàng)标準》把氮氧化物(wù)的排放(fàng)标準調整爲100mg/m3(标态),同時要求現役和新建火(huǒ)電(diàn)企業的火(huǒ)電(diàn)機組分(fēn)别在2014年7月1日及2012年前達到氮氧化物(wù)質量濃度排放(fàng)上限值100mg/m3(标态)的指标。 
2014年9月12日,發展改革委、環保部、能源局聯合印發的《煤電(diàn)節能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》明确指出:在基準氧含量6%條件下(xià),煙塵、二氧化硫、氮氧化物(wù)排放(fàng)濃度分(fēn)别不高于10mg/m3、35mg/m3和 50mg/m3。 
日益嚴格的火(huǒ)電(diàn)機組氮氧化物(wù)排放(fàng)标準,使具備脫硝效率高、NH3/NOx摩爾比小(xiǎo)、NH3逃逸和SO2/SO3轉化率低等點的選擇性催化還原(SCR)法全煙氣脫硝技術成爲我(wǒ)國火(huǒ)電(diàn)企業煙氣脫硝的選。 
、SCR脫硝技術概況 
1959年,美國恩格哈得公司申請了SCR技術的發明;日本在1972年開(kāi)始正式對該技術進行研究和開(kāi)發,并在1978年實現了該技術的工(gōng)業化應用;我(wǒ)國對SCR技術的研究早始于二十世紀九十年代。上目前有80%以上的煙氣脫硝方法采用SCR法脫硝技術。 
目前國内的制造企業已全面掌握了SCR脫硝技術,尤其催化劑已完全能在國内生(shēng)産,國内制造企業已具有供應性能異的電(diàn)站煙氣SCR脫硝成套裝置的能力。目前國内百萬千瓦機組的SCR脫硝裝置已投運多年。 
SCR脫硝工(gōng)藝原理爲:定溫度下(xià)的氨/空氣混合物(wù)注射入煙氣通道中(zhōng),與定溫度下(xià)的鍋爐煙氣充分(fēn)混合後通過SCR反應器的催化劑層,在催化劑的作用下(xià),煙氣中(zhōng)的NOx與氨發生(shēng)充分(fēn)的化學還原反應,生(shēng)成N2和H2O。主要化學反應如下(xià): 
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O(富氧) 
6NO2+8NH3→7N2+12H2O 
NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O(缺氧) 
以上的第個反應是主要的,據統計,在經煤燃燒而産生(shēng)的NOx産物(wù)中(zhōng),NO占90%以上。該反應在催化劑不參與時隻能在980℃左右的窄溫範圍發生(shēng)。在合适催化劑的參與時能在290℃~430℃的火(huǒ)電(diàn)廠實際操作溫度範圍反應。 
在SCR脫硝過程中(zhōng),也會發生(shēng)SO2被氧化成SO3以及在320℃以下(xià)SO3與逃逸的NH3發生(shēng)反應生(shēng)成NH4HSO4的副反應。液态NH4HSO4會在催化劑的表面吸附,使SCR脫硝催化劑失去(qù)活性,因此,SCR反應器運行過程中(zhōng)的反應溫度般要控制在330℃以上。 
二、SCR脫硝催化劑運行中(zhōng)存在的問題 
2004年11月,國華甯海電(diàn)廠和台山電(diàn)廠600MW機組煙氣脫硝工(gōng)程的啓動,标志(zhì)着我(wǒ)國煙氣脫硝工(gōng)作的正式起步。經過近十幾年的發展,我(wǒ)國的火(huǒ)力發電(diàn)燃煤SCR煙氣脫硝工(gōng)作取得了快速的發展。但在近些年國内投運的SCR煙氣脫硝項目的運行過程中(zhōng)也暴漏出些實際問題。 
1 催化劑堵塞 
在生(shēng)産過程中(zhōng)煤經燃燒産生(shēng)的大(dà)量飛灰以及由于脫硝中(zhōng)形成的氨鹽的顆粒沉積在于催化劑的表面或小(xiǎo)孔之中(zhōng),造成SCR脫硝催化劑的堵塞,嚴重阻礙氮氧化物(wù)、氨和氧到達催化劑的活性表面,使催化劑發生(shēng)鈍化、活性降低。并且催化劑局部被堵塞也會進步造成催化劑的磨損,使脫硝系統的正常生(shēng)産運行受到嚴重影響。 
2 催化劑磨損 
由于鍋爐系統産生(shēng)的飛灰在高溫煙氣高流速狀況下(xià)與催化劑的表面發生(shēng)碰撞,同時也由于SCR反應室設計不合理等原因使催化劑約30%的表面長期積灰造成局部嚴重堵塞,導緻流經剩下(xià)催化劑剩下(xià)的暢通孔内煙氣流速提高了30%~50%。積灰面積過大(dà)造成的煙氣入射角提高,也進步加劇了催化劑的磨損,使催化劑的整體(tǐ)結構逐漸變得疏松。 
3 催化劑中(zhōng)毒 
煙氣中(zhōng)的氣态砷化物(wù)、Pt、Pb等重金屬和水溶性堿金屬Na、K、Ca等進入催化劑的内部并堆積,在催化劑的活性位置和其他物(wù)質發生(shēng)反應,使催化劑的活性降低。 
系統煙氣中(zhōng)含的氣态砷化物(wù)分(fēn)子先在催化劑表面很容易與O2和V2O5發生(shēng)反應,形成個砷的飽和層,然後滲透到催化劑内部的微小(xiǎo)空隙中(zhōng)。As2O3固化在活性區域破壞了催化劑的毛細管,限制NH3等反應氣體(tǐ)在催化劑内的擴散,嚴重影響催化劑的活性。 
随着覆蓋在催化劑表面的堿金屬濃度的不斷增加,催化劑的活性也随之不斷減弱。特别在有液态水參與的情況下(xià),其活性随煙氣的含水率遞增會快速降低,高流動性堿金屬活性非常強,很容易進入催化劑的内部,這對催化劑的毒害性将是持久的。同時催化劑毛細孔中(zhōng)凝結的水會因系統升溫而膨脹汽化,将使催化劑的組織結構破壞受損。 
Li2O、Na2O、K2O、Rb2O和Cs2O等堿金屬以及堿金屬的鹽類物(wù)質對催化劑的毒害性依次增強。 
三、SCR脫硝催化劑活性措施 
鑒于SCR法煙氣脫硝項目在實際生(shēng)産運行中(zhōng)常出現的以上問題,在實際操作中(zhōng)可以考慮從以下(xià)幾個角度着手處理:   1 化系統設計 
化設計煙氣通道、噴氨及混合系統、SCR反應室等關鍵系統,減小(xiǎo)SCR系統的阻力,确保反應器中(zhōng)溫度場、流場的分(fēn)布均勻,是實現佳的催化劑工(gōng)藝性能,消除SCR反應室入口截面上易形成高灰區、高速區和偏流區域,避免出現催化劑的堵塞和磨損。
化催化劑上遊的省煤器出口灰鬥外(wài)形,增大(dà)灰鬥尺寸或在省煤器出口灰鬥之上加裝導流擋闆;同時可結合設置大(dà)灰濾網等預除塵設備,進步增強攔截能力,避免煙氣中(zhōng)的大(dà)顆粒飛灰進入脫硝系統,維護系統的安全穩定運行。 
在SCR裝置煙道出口處設置合适的灰鬥,并根據入爐煤的灰分(fēn)、反應器内的溫度以及鍋爐吹掃方式和使用頻(pín)率合理設計調整催化劑層吹掃方式。 
在SCR裝置層催化劑的床層上設計設置金屬絲網的格栅,并且使絲網的節間距離(lí)小(xiǎo)于所選催化劑的孔徑。 
根據脫硝反應器現場的實際空間和系統阻力要求等因素,合理設計催化劑床層布置方式,有效提高催化劑的利用率。 
在催化劑入口邊緣部分(fēn)采用硬化設計措施,提高邊緣硬度,抵禦塵粒的沖擊磨蝕。 
對于脫硝改造項目的老電(diàn)廠,要考慮新加裝脫硝裝置對已有設備的影響情況,需要改造的要統考慮,确保整體(tǐ)系統設計的完善。 
2 加強工(gōng)藝運行管理 
加強SCR裝置工(gōng)藝人員(yuán)知(zhī)識培訓,系統熟練掌握相關操作技能。嚴格執行運行手冊要求,在運行操作過程中(zhōng)密切關注SCR系統阻力的變化、溫度變化、脫硝效率和NH3的逃逸等指标的變化,組建SCR系統的運行數據庫,不斷積累SCR脫硝裝置運行管理和系統維護經驗。 
加強吹灰操作、監控和管理工(gōng)作。特别對于層催化劑要采取聲波吹灰器與蒸汽吹灰裝置聯合作業,按工(gōng)藝要求和實際運行情況及時調整吹灰方案,避免催化劑出現堵塞。 
燃用砷含量較高的煤時,采用在催化劑中(zhōng)添加Mo作助劑可以改變砷的吸附位置,達到減弱砷對催化劑活性的不利影響;也可以在保證SCR脫硝催化劑活性的前提下(xià),盡可能的降低反應溫度,促使氣态的砷元素自然凝聚成核。爲減少砷元素在燃燒過程中(zhōng)的揮發量,可以适當采用高砷煤與高鈣灰的煤進行混燒,或者向爐膛内添加1%~2%的石灰石,砷與石灰石中(zhōng)的CaO進行反應,将氣态的砷固化爲對催化劑沒毒害作用的固态CaAsO4。但CaO濃度過高時,形成的CaSO4的量亦會随之增加,導緻催化劑CaSO4的堵塞,因此在定的砷濃度下(xià),催化劑的使用壽命随燃煤中(zhōng)的CaO含量的增大(dà)而先增大(dà)後逐漸減小(xiǎo)。 
3 嚴格控制系統水凝結 
鍋爐點火(huǒ)啓動和SCR脫硝系統停運時期,催化劑處的溫度比較低,煙氣中(zhōng)含的水蒸氣在反應器處易在催化劑得表面冷凝結露,這将會嚴重影響催化劑的活性和壽命。此時期的脫硝催化劑可以使用空氣加熱系統爲其進行預熱保護,使脫硝反應器維持較低的濕度水平,延長催化劑的使用壽命。 
在催化劑的儲運過程中(zhōng),同樣也需要采取必要的措施保證催化劑的幹燥,避免其機械性能下(xià)降。 
結語 
催化劑的性能直接影響着SCR煙氣脫硝系統的運行效果,加強催化劑的維護、保持催化劑的長期高活性是SCR脫硝運行工(gōng)作中(zhōng)的關鍵問題。積灰堵塞、磨損和中(zhōng)毒等情況都能促使催化劑失活,探析催化劑失活原因,有針對性地對SCR脫硝系統進行相應的化設計,制定合适的催化劑失活預防措施,這對提高催化劑使用壽命、降低運行維護費(fèi)用,取得大(dà)的社會和經濟效益具有積的意義。

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